精益改善周到了最后一天,上周五下午发布会顺利举行,取得巨大成功,让我们来欣赏下两个小组精彩的成果展示吧!
一、团队风采
制造中心程总及各位领导、旁听人员到场后,两个项目组饱含激情展示队名、口号,勇于改革的气势高涨!
图|勇创队 “勇敢向前,创新无限”
图|开拓队 “斩关夺隘,开创未来”
二、过程汇报
队员严谨认真、纪律性强,保持开放心态,按时完成任务,制定详细周计划及日计划,细化到小时和个人,同时列出安全条例并全体签名。 ■勇创队
■ 开拓队
日计划 →
执行过程中,对员工作业进行动作分析,列出增值动作及不增值动作,通过合并、取消、重排进行动作优化,挖掘改善点。 勇创队
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三、成果展示
■ 勇创队
经过大家齐心协力,共挖掘25个改善点,其中已落地15个 瓶颈工位工时由4.8s→4.2s 平衡率由73%→79% 产线整体产出由740台/线/12人→850台/线/12人,效率提升15%,计划下步提升至20%
■ 开拓队
开拓队也不甘示弱,大家连夜闭环,硕果颇丰 出线柜总装加工时间由500min/台/人→352min/台/人,效率提升30%,初步达成既定目标,计划下步提升至225min/台/人 单位面积产出由0.56台/月/平方→0.87台/月/平方,计划下步提升至1台/月/平方
四、优秀案例
在改善过程中,项目组涌现出许多优秀案例,能够带给大家很好的借鉴及启发价值。 ■ 勇创队
案例一: 改善前
改善后 改善前:人工推表到位 痛点:人工推表,搬运浪费,距离远,反复动作,作业疲劳 改善后:精益管导向引流 优 点:无需推表,自动引流,单只节省0.2S,取消人工无效动作,工站效率↑20%,降低人工疲劳度
案例二: 改善前
改善后 改善前:检验员伸手拿取、推表 痛 点:人工拿表、推表,动作浪费1.5s;与后端岗位不饱和,过程等待,平衡率低 改善后:岗位重排,在线检表,增阻挡器 优 点:增阻挡器取消台板,在线检验,单只节省0.5S;减拿表、推表动作浪费,工站效率↑15%;前后岗位工序整合,提平衡率 ■ 开拓队
案例一: 改善前
改善后 改善前:员工工具型号满配(部分员工有16把工具,实际只用2把) 痛点:员工找工具困难、使用频次低、增加成本 改善后:按工位所需配置工具 收益:目视化管理提效↑30%、预计年降本10万
案例二:
改善前
改善后 改善前:辅料摆放区距离远(15米) 痛点:距离远、无标识、无出入库记录 改善后:增线边仓、双箱管理系统 收益:减少距离13.5米、增标识、增记录、提效30%
四、老师总结
王刚老师对项目组成员的工作给予肯定,大家面对困难快速调节情绪,通过团队齐心协力攻克难题。 同时也对大家提出更高要求:成功还有很大距离,需不断维护,持续改善,以高目标牵引,运用精益思想及方法工具,取得更大成果。
五、领导指示
程总指出此次项目改善最大收获在于“思想解放、自我暴问”,正视工作中的问题,发自内心勇于做改善,肯定了各团队的协同性,鼓励大家做好前置工作,敢于试错。 在接下来的工作中,要持续巩固改善成果,建设标杆线,以供其他分厂借鉴学习,同时提出更高的目标促进持续改善。
精益改善周虽然告一段落,但是改善永无止境,精益思想的种子已经种下,让我们共同见证它的成长。
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