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[转帖] 现场改善中的小事帮助推进改善

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spaceman 发表于 2011-10-26 17:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现场改善中的小事帮助推进改善


今天到达一家工厂进行现场改善,因为启动是从昨天开始的,所以在组建团队之前并不知道将有哪些部门人员,当我到达现场时,团队已经在进行活动了。
见面后,尽管已经近一个月没有来这家工厂,但我随口将他们的名字喊出来了,一下子拉近了距离。
只是,还没有开始进入工作,因为先前在一条拉上减少了一名作业员,让现场管理员感觉不舒服,认为打破了原有的平衡,出现了新的等待现象,找来理论。
我不认识那位是谁,而现场团队成员又是工厂新招聘进来的,缺乏沟通技巧,于是答应在完成目前这条生产线的改善之后,再回头去了解情况。
之后,我与团队成员相约:因为只有9人的生产线,在了解现状之后,绘出新的排拉图,并经过小组成员讨论之后,再实际调整生产线。

在整个过程中,提出了:

    主线与支线的概念,如此可将80%实现正常化; 物料实际传递方向,杜绝隔位递送; 左右手的工作区分;
  • 引导现场管理员发表意见;
以前总是讲逆时针,但在实际当中运用当中,体会不深理解不透,所以很少有人能够贯彻,所以与大家分析左右手的特点长处,让大家意识到应该让灵活有力的右手承担取物的首要作用,而让左手承担放下的工作,这样大家就理解了为什么要右手进左手出的道理。这次没有讲逆时针方向,但大家自动地将主线按照逆时针的方向排出新生产线。

继而,我又提出物料供给问题,如此在没有要求U型线时,大家又发现原来生产线的起点与终点应该调整。
也就是说,在一个小时之内,团队成员将一条9名作业员的生产线理顺,而且是由生产线同志发表说明的。
因为还有半小时下班,我们决定下午再动手调整生产线。

当我们回头去处理先前那条生产线的问题时,成员正与管理员理论,却发现刚才那条生产线管理员已经动手在调整生产线了!完全没有抵触情绪。

在离开车间回办公室的路上,我提醒成员注意充分利用现场管理员的作用,在一定程度上,精益改善进展顺利与否,是由现场管理决定的。好的技术也需要有好的推销手段才能在现实当中实现。

精彩评论1

paddy 发表于 2011-10-26 19:41:13 | 显示全部楼层
顶。。。技巧性的沟通让改善顺畅落实。。。
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